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PLC在配煤控制系統(tǒng)中的應用

1  引言


    在焦碳生產(chǎn)工藝過程中,需要將氣煤、肥煤、焦煤、瘦煤四種煤按一定比例配成混合煤,然后送入焦爐進行高溫煉焦。配比的準確性以及配料系統(tǒng)的可靠性將直接影響焦碳產(chǎn)品的質(zhì)量。因此,通過提高焦化配煤系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、準確性來提高焦碳的質(zhì)量具有非常重要的社會效益和經(jīng)濟效益。

    目前,武鋼焦化廠備煤車間擔負著公司燃煤接卸、煉焦和輸送的工作。原配煤設備共配置了14套,經(jīng)過多年使用,已老化嚴重,該設備有如下缺陷:
系統(tǒng)調(diào)節(jié)精度差,影響配煤比的精度;主要附件電子秤可靠性差,且易損壞;

    抗干擾能力差;電子秤標定復雜,工作量大;調(diào)速性能差,設備運行可靠性差,現(xiàn)場維護工作量大;崗位工人的勞動強度大,環(huán)境差,無自動配料功能。

    因此,必須對配煤系統(tǒng)進行改進:用核子秤進行計量,設置上位機進行配料自動控制,建立配料模型,統(tǒng)計打印,下位機采用PLC進行電機、皮帶順序控制、料流計量、圓盤速度的控制。圓盤給媒機采用變頻器驅(qū)動控制,確保系統(tǒng)配煤誤差<2%。

2  系統(tǒng)結構


    在系統(tǒng)中我們將采用PLC可編程控制器加上核子秤配料系統(tǒng),并在系統(tǒng)結構上采用主皮帶配料方式(一條龍配料方式),這樣新的配料系統(tǒng)可不加小皮帶,使該項目投資及用戶日后的維護量達到最小、最少。該配煤系統(tǒng)可分為物料計量、微機操作、控制、變頻調(diào)速四大部分。

2.1  控制系統(tǒng)組成
    PLC可編程控制器采用MODICON公司的產(chǎn)品,它的CPU模塊為CPU11303、電源模塊CPS11400、8通道模入模塊ACI03000、4通道模出模塊14ACO02000、開關量輸入模塊 DDI35300、繼電器模塊DRA84000、高速計數(shù)模塊DRO84000,編程軟件采用MODSOFT軟件。 上位機為IPC研華工控機(包括顯示器、打印機),采用FIX組態(tài)軟件編程。電機的變頻器為日本安川G5A40111A。工作流程圖如圖1所示;控制系統(tǒng)原理圖如圖2所示。

2.2  上位機功能
    上位機采用先進可靠的研華工控機作為管理機,工藝流程動畫顯示美觀大方,友好的操作界面簡單易學,其功能如下:

圖1     工作流程圖

 

圖2     控制系統(tǒng)原理圖


⑴ 各種配煤操作界面、數(shù)據(jù)顯示及打印管理,用戶可方便的在上位機上進行各種數(shù)據(jù)的修改操作,運行數(shù)據(jù)的圖形顯示及打印各種報表;
⑵ 通過網(wǎng)卡與控制部分的配料模塊和開關量控制模塊相聯(lián),能夠下載計量、控制、系統(tǒng)參數(shù),以及核子秤命令、精度測試命令等,同時能夠上傳各模塊當前狀態(tài)和參數(shù)。

2.3  控制系統(tǒng)功能
    控制部分是由開關量控制模塊和配料控制模塊組成,核子秤內(nèi)部控制模塊之間的信號傳輸采用差分頻率信號傳輸技術,具有極強的抗干擾能力和遠傳能力,從而保證了系統(tǒng)信道的可靠性和準確性,在反饋控制上采用新型的人工智能PID調(diào)節(jié)算法,無振蕩,無超調(diào)。各模塊功能如下:
⑴ 開關量輸入模塊
    該模塊能實現(xiàn)系統(tǒng)總流量、配比、水分的選擇,各種皮帶啟停信號的輸入和配料模塊啟停信號輸出,控制信號及大屏顯示接口,連鎖及配料控制和上位機的通訊,并留有備用選擇器。
⑵ 配料控制模塊
    配料控制模塊能實現(xiàn)信號的采集、計算并與給定流量比較將誤差量按照控制算法進行計算,轉(zhuǎn)換成4~20mA模擬量信號,發(fā)送給變頻調(diào)速器,調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速從而改變當前下料量,確保精度。
從控制方案實施可見:最新配料系統(tǒng)在上位機系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)除打印報表功能無法實現(xiàn)外,其它控制部分均能正常工作,對整個配料系統(tǒng)無影響。由于在設計時將控制分散到控制模塊而將管理集中在工控上位機中,因此系統(tǒng)不僅保證了高可靠性的控制功能,而且又具有良好的用戶界面和管理功能,在硬件設計中考慮了配料控制模塊的可維護性,用戶只需要較少的微機及控制理論知識、維護經(jīng)驗,就能及時方便地確保整個自動配煤系統(tǒng)連續(xù)可靠的運行。

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2.4  報警功能
    當系統(tǒng)各測量單元出現(xiàn)故障時,工藝流程主畫面將以警示色提醒用戶,按下相關鍵后,可由CRT顯示故障代碼;當系統(tǒng)出現(xiàn)空倉或圓盤給料機堵料而無法下料時,工藝流程畫面也以警示色提醒用戶,同時出現(xiàn)聲音報警,提醒用戶及時處理。

2.5  其他功能
能對變頻器進行自動/手動切換及機旁自動/手動選擇。

3  控制原理

3.1  配比控制
    由于給煤量的大小取決于多種工藝參數(shù)和檢測結果,所以給煤任務來自于上位機的配比計算,計算機采用配比數(shù)學摸型,它是根據(jù)配煤總量和各種煤所占的比例,及所含有的水份等參數(shù),結合配比專家知識和現(xiàn)場經(jīng)驗,計算各種煤的流量設定值,作為進行指導和校正的手段。這里可輸入各種煤的成份,檢驗結果等信息,制定配煤方案,下達配煤命令。

3.2  自動調(diào)節(jié)過程   
    它是通過取消小皮帶,并在集料皮帶下直接安裝核子秤,可實時取得各種給煤流量反饋值的電壓信號(0~30mV),經(jīng)變送器放大,并轉(zhuǎn)換為4~20mA的電流信號,送至可編程控制器的A/D轉(zhuǎn)換接口,經(jīng)采樣后,與上位機設定的各種配煤給定值進行比較,然后進行調(diào)節(jié)運算,其控制量經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換接口送至變頻調(diào)速器,以此來改變變頻器的輸出值,從而改變圓盤給煤機的轉(zhuǎn)速,調(diào)整給煤量,使之與設定值相等,完成自動配煤過程,下煤量設定值的大小決定了圓盤轉(zhuǎn)速,圓盤轉(zhuǎn)速與下煤量成正比。

3.3  控制規(guī)則
(1) 若控制誤差的絕對值太大,則增加輸出量,加強控制作用,實現(xiàn)快速跟蹤調(diào)節(jié);
(2) 若控制誤差及其變化率均在允許范圍內(nèi),則輸出量不變,維持原控制作用;
(3) 若控制誤差與其變化率的符號相反(如控制誤差為正,而其值卻在減少),且誤差變化率相對于誤差較小,則要加強控制作用;
(4) 若控制誤差與其變化率的符號相反,且誤差變化率相對較大,則加入“微分控制”;
(5) 若控制誤差與其變化率符號相反,且二者絕對值相近時,維持原有控制;
(6) 若控制誤差與其變化率符號相同,誤差增大趨勢,則采用“比例、積分、微分”控制,增強控制作用。

4  系統(tǒng)實現(xiàn)的功能

4.1  PLC實現(xiàn)的功能
    實現(xiàn)各配煤機的啟動和停止;電機、皮帶的順序控制;配煤流量的瞬時、累計流量的計量;圓盤速度的自動控制,實現(xiàn)配料自動控制。
4.2  上位機功能
    它能與PLC之間實現(xiàn)數(shù)據(jù)、信號傳輸通訊;每個圓盤下煤量設置;每臺秤的稱量值顯示;配煤稱量系統(tǒng)畫面監(jiān)視;圓盤運行情況監(jiān)視;故障顯示及報警;可作為PLC的編程器使用;根據(jù)配料模型實現(xiàn)配比自動計算功能;歷史趨勢顯示,可查看任意時間段的生產(chǎn)數(shù)據(jù)曲線,分析生產(chǎn)情況;生產(chǎn)報表;從動態(tài)數(shù)據(jù)庫中提取數(shù)據(jù),生成各種報表,進行打印。

5  核子秤計量部分

    根據(jù)焦化廠備煤車間現(xiàn)有的配煤計量設備PDS-7微機電子皮帶秤已使用十多年,存在著設備老化,可靠性差等若干問題,直接影響著配煤比的精度。因此,這里應采用目前國際上比較流行的核子皮帶秤,核子皮帶秤與傳統(tǒng)的電子皮帶秤相比具有許多優(yōu)點,其中最主要的是不受皮帶磨損、張力、振動、跑偏、沖擊等因素影響,能長期穩(wěn)定可靠地工作,最值得一提的是它可在高溫、多塵、強電磁干擾、強腐蝕等惡劣環(huán)境下可靠運行。

5.1  核子皮帶秤工作原理簡介
    核子皮帶秤的工作原理如圖3所示,放射源在上方穩(wěn)定地放射出g射線,在支架構成的平面內(nèi)呈扇形照射至輸送機上,輸送機上的物料吸收一部分g射線,其余的射線照射至g射線探測器上,因射源發(fā)出的g射線為一常數(shù),因此探測器探測出的g射線的多少,可反映出輸送機上物料的多少,由此再根據(jù)相關的計算公式便可計算出某一時刻輸送機輸送物料的流量。
此方案的特點是核子秤的測量信號沒有經(jīng)過運算處理直接送入PLC系統(tǒng),PLC系統(tǒng)需將核子秤的測量信號0~5V,或者是頻率信號加以轉(zhuǎn)換,然后進行相應的運算處理,才能得出秤重值,它的主要優(yōu)點是省掉了二次儀表,降低了費用。

 

圖3     核子皮帶秤的工作原理圖

5.2   技術要求及防護要求
(1) 秤體采用不銹鋼體,秤體的安裝對皮帶傳輸裝置的運轉(zhuǎn)水平不生產(chǎn)任何影響,不改變其結構;
(2) 每臺核子秤的每次配煤精度優(yōu)于1%;
(3) 本系統(tǒng)一機帶14臺核子秤的硬件配置方式,必須滿足多物料、多品種配煤工藝,提供料選、配比等人機對話,自動切換等功能。具有統(tǒng)計配煤量、報表、打印、校準、故障診斷等功能;
(4) 工控機必須設有專用接地極且接地電阻<4W。

6  結束語

    本系統(tǒng)實現(xiàn)了14臺圓盤配煤機的啟停、聯(lián)鎖保護、稱量及調(diào)節(jié)的自動控制,實現(xiàn)配煤生產(chǎn)自動化。控制方式采用自動和手動操作兩重方式,在自動方式下,各配煤回路的設定及控制,配煤的在線更改等都由計算機自動完成;在手動方式下,根據(jù)核子秤測量的值手動調(diào)節(jié)圓盤轉(zhuǎn)速,進行配煤控制、人工啟停設備,在這兩種方式下,都設有主要設備緊急停運按鈕。通過改變變頻器輸入信號方式,可方便地進行手動/自動切換,切換沖擊小,生產(chǎn)進行順利。
該系統(tǒng)在實際生產(chǎn)中取得良好的經(jīng)濟和社會效益,能夠滿足各項經(jīng)濟技術指標,滿足控制精度要求,具有廣闊的應用前景。

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