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PLC在清酒、味淋酒生產(chǎn)中的應用

1.引言
    第二釀酒廠味淋酒、清酒生產(chǎn)時的溫度控制由原來的車間室溫環(huán)境保溫改為單罐體熱水夾套保溫以實現(xiàn)節(jié)能降耗。味淋酒、清酒生產(chǎn)周期達60多天,如果糖化發(fā)酵罐的溫度由人工逐罐控制顯然是不現(xiàn)實的,而對物料溫度進行自動調(diào)節(jié),減少人為控制造成的差錯,同時減少工作量,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
  2.系統(tǒng)描述
  此系統(tǒng)采用上下位機的控制形式,選用美國GE公司的VersaMax系列可編程序控制器,通過以太網(wǎng)實現(xiàn)系統(tǒng)自控。PLC控制各工藝設(shè)備的運行,檢測系統(tǒng)中各個生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)及工藝參數(shù),并按確定的控制原則對各個設(shè)備進行控制和調(diào)節(jié)。操作站主要功能是操作人員通過CRT上的實時動態(tài)畫面監(jiān)控現(xiàn)場的生產(chǎn)狀況并根據(jù)現(xiàn)場實際情況對生產(chǎn)過程進行必要的控制和調(diào)節(jié)。操作人員通過按鈕轉(zhuǎn)換,也可在變頻控制現(xiàn)場對水泵采取手動操作,水泵的運行狀態(tài)將在監(jiān)控系統(tǒng)畫面中顯示。冷凍機組通過RS485標準接口,與PLC進行通訊,在監(jiān)控系統(tǒng)中反映其運行狀態(tài)。操作人員可對前發(fā)酵罐的攪拌實現(xiàn)計算機遠程控制,并在操作界面上同步顯示運行狀態(tài)。
  
  3.系統(tǒng)構(gòu)成及工藝簡介
   本生產(chǎn)線自控系統(tǒng)分為變頻控制系統(tǒng)、PLC控制系統(tǒng)、上位機監(jiān)控系統(tǒng)三個系統(tǒng)??刂萍墑e設(shè)置為三層:第一層為在上位機上顯示現(xiàn)場所有的實時采集數(shù)據(jù)、報警,并對整個生產(chǎn)過程進行動畫模擬顯示,同時操作員可通過上位機對各閥門及變頻器進行手/自動切換控制,對生產(chǎn)過程遠程控制;第二層為PLC邏輯聯(lián)動控制,由PLC根據(jù)現(xiàn)場各測試設(shè)備采集的數(shù)據(jù)及系統(tǒng)設(shè)備運行邏輯關(guān)系,自動控制各站點內(nèi)的電氣設(shè)備運行狀態(tài);第三層為現(xiàn)場手動控制,操作人員可單獨啟停測試各變頻器設(shè)備,并有現(xiàn)場報警指示。此時變頻器工作狀態(tài)也將在上位機上有狀態(tài)顯示,以便實現(xiàn)監(jiān)控。
  水泵的控制分成自動控制和手動控制二種方式,可以分別變頻控制柜內(nèi)的 手/自動轉(zhuǎn)換開關(guān)進行切換。這樣的控制方式能最大限度地保證設(shè)備、裝置的安全操作的需要。
  在自動方式下,PLC可以根據(jù)壓力變送器檢測信號,對變頻器進行自動調(diào)節(jié)水泵的轉(zhuǎn)速以控制供水管道內(nèi)的壓力,當某一臺水泵出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)能根據(jù)要求采用手動方式切換到備用水泵上運行,以確保溫控系統(tǒng)的正常運行。在手動方式下,操作工可根據(jù)實際的情況做出啟動和停止控制,不管在何種控制方式下,在控制柜上面都有指示燈來顯示每臺水泵的工作狀態(tài)。
  前發(fā)酵罐的攪拌控制方式也分為現(xiàn)場控制操作和計算機遠程操作,并互鎖,以求達到方便和安全。
  
  

  


  4.控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
  網(wǎng)絡(luò)采用目前最流行10/100M自適應TCP/IP工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)。支持標準的IEEE802.3 CSMA/CD.各站點的網(wǎng)絡(luò)速度10M/100M自適應??梢酝瑫r支持上位機之間的文件訪問, PLC控制站之間數(shù)據(jù)交換及PLC控制站和上位機之間數(shù)據(jù)交換。上位機能對分站的PLC的靈活地進行組態(tài)配置及編程調(diào)試。網(wǎng)絡(luò)主干線路具有抗電磁、抗振動干擾、抗潮濕、耐腐蝕。某一個節(jié)點損壞或離線不影響整個網(wǎng)絡(luò)的通訊。
  5.系統(tǒng)PLC實現(xiàn)的控制功能
    系統(tǒng)PLC除了實現(xiàn)如上所述的通訊功能外,還要實現(xiàn)對整個系統(tǒng)的控制。PLC完成對現(xiàn)場的數(shù)據(jù)采集,將采集到的數(shù)據(jù)傳至操作站的上位機,同時,接受上位機發(fā)出的指令對現(xiàn)場的執(zhí)行機構(gòu)進行控制執(zhí)行,現(xiàn)場采集的信號種類主要包括;開關(guān)量(自動閥的開、關(guān)回訊及各類報警信號的輸出等)、模擬量信號(溫度、壓力等現(xiàn)場各種信號)等??刂戚敵鲂盘栔饕校槐?、各種工藝閥門等控制輸出的開關(guān)量。完成整個生產(chǎn)過程的自動順序控制。PLC主要技術(shù)指標:
    1)溫度檢測精度0.1℃,。
    2)壓力檢測精度0.5%;
    3)溫度控制精度為±0.5℃ (發(fā)酵過程)。
    4)開關(guān)狀態(tài)檢測:均以開關(guān)量形式讀入,無觸點開關(guān) 容量24V DC500mA。
    5)控制信號輸出:無觸點開關(guān),容量24V DC500mA。
    6)采集、控制輸出響應時間≤200ms。
    發(fā)酵罐現(xiàn)場的溫度測量采用PLC的溫度模塊完成,從熱電阻或熱電偶直接讀取信號。讀入的溫度值為BCD碼,可直接用于顯示。具有斷線檢測等功能。雖然溫度模塊轉(zhuǎn)換速度慢,響應時間以秒計,但一般溫度這種參數(shù)變化比較緩慢,故使用它還是能滿足控制要求的。
  6.控制系統(tǒng)軟件簡介
  操作站由工業(yè)控制計算機組成,系統(tǒng)的整個控制過程可從上位機畫面上直接進行可視化操作。而上位機則完成工藝流程及參數(shù)、各控制回路的參數(shù)設(shè)定,測量參數(shù)的歷史、實時趨勢曲線、工藝曲線及報警等畫面的顯示,以及打印報表、保存數(shù)據(jù)的管理功能,系統(tǒng)提供了圖形化的人機界面,操作方便,
    操作站選用iFIX3.5組態(tài)軟件做為控制系統(tǒng)工作平臺,運行在bbbbbbS 2000系統(tǒng)。iFXE是由美國Inbbblution公司生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品。一個基于開放式、組件結(jié)構(gòu)的平臺框架,允許所有Inbbblution的應用程序及第三方組件均可無縫插入(pulg-in)。iFIX是Inbbblution DYNAMICS自動化軟件家族中的HMI/SCADA組件,是基于bbbbbbS NT 的對生產(chǎn)過程監(jiān)視和控制的自動化解決方案。
    iFIX3.5組態(tài)軟件主要完成工藝流程監(jiān)控,現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)顯示,控制回路參數(shù)設(shè)定,趨勢曲線查詢顯示,溫度曲線編輯,數(shù)據(jù)記錄,報表打印,報警顯示記錄、配料控制和系統(tǒng)自檢等功能。
  7.結(jié)束語
    將PLC技術(shù)應用于清酒、味淋酒生產(chǎn)中,開國內(nèi)清酒、味淋酒生產(chǎn)之先河,生產(chǎn)史上將是一個里程碑。經(jīng)過一年地運行,效果穩(wěn)定可靠,工藝參數(shù)控制精確,安全系數(shù)高,完全符合黃酒行業(yè)生產(chǎn)需求,并可提高產(chǎn)量30%,減少現(xiàn)場操作人員人數(shù),減少勞動強度,提升了企業(yè)的形象,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益,為將來大規(guī)模推廣此技術(shù)積累了寶貴的第一手資料。
1.引言
    第二釀酒廠味淋酒、清酒生產(chǎn)時的溫度控制由原來的車間室溫環(huán)境保溫改為單罐體熱水夾套保溫以實現(xiàn)節(jié)能降耗。味淋酒、清酒生產(chǎn)周期達60多天,如果糖化發(fā)酵罐的溫度由人工逐罐控制顯然是不現(xiàn)實的,而對物料溫度進行自動調(diào)節(jié),減少人為控制造成的差錯,同時減少工作量,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
  2.系統(tǒng)描述
  此系統(tǒng)采用上下位機的控制形式,選用美國GE公司的VersaMax系列可編程序控制器,通過以太網(wǎng)實現(xiàn)系統(tǒng)自控。PLC控制各工藝設(shè)備的運行,檢測系統(tǒng)中各個生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)及工藝參數(shù),并按確定的控制原則對各個設(shè)備進行控制和調(diào)節(jié)。操作站主要功能是操作人員通過CRT上的實時動態(tài)畫面監(jiān)控現(xiàn)場的生產(chǎn)狀況并根據(jù)現(xiàn)場實際情況對生產(chǎn)過程進行必要的控制和調(diào)節(jié)。操作人員通過按鈕轉(zhuǎn)換,也可在變頻控制現(xiàn)場對水泵采取手動操作,水泵的運行狀態(tài)將在監(jiān)控系統(tǒng)畫面中顯示。冷凍機組通過RS485標準接口,與PLC進行通訊,在監(jiān)控系統(tǒng)中反映其運行狀態(tài)。操作人員可對前發(fā)酵罐的攪拌實現(xiàn)計算機遠程控制,并在操作界面上同步顯示運行狀態(tài)。

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  3.系統(tǒng)構(gòu)成及工藝簡介
   本生產(chǎn)線自控系統(tǒng)分為變頻控制系統(tǒng)、PLC控制系統(tǒng)、上位機監(jiān)控系統(tǒng)三個系統(tǒng)??刂萍墑e設(shè)置為三層:第一層為在上位機上顯示現(xiàn)場所有的實時采集數(shù)據(jù)、報警,并對整個生產(chǎn)過程進行動畫模擬顯示,同時操作員可通過上位機對各閥門及變頻器進行手/自動切換控制,對生產(chǎn)過程遠程控制;第二層為PLC邏輯聯(lián)動控制,由PLC根據(jù)現(xiàn)場各測試設(shè)備采集的數(shù)據(jù)及系統(tǒng)設(shè)備運行邏輯關(guān)系,自動控制各站點內(nèi)的電氣設(shè)備運行狀態(tài);第三層為現(xiàn)場手動控制,操作人員可單獨啟停測試各變頻器設(shè)備,并有現(xiàn)場報警指示。此時變頻器工作狀態(tài)也將在上位機上有狀態(tài)顯示,以便實現(xiàn)監(jiān)控。
  水泵的控制分成自動控制和手動控制二種方式,可以分別變頻控制柜內(nèi)的 手/自動轉(zhuǎn)換開關(guān)進行切換。這樣的控制方式能最大限度地保證設(shè)備、裝置的安全操作的需要。
  在自動方式下,PLC可以根據(jù)壓力變送器檢測信號,對變頻器進行自動調(diào)節(jié)水泵的轉(zhuǎn)速以控制供水管道內(nèi)的壓力,當某一臺水泵出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)能根據(jù)要求采用手動方式切換到備用水泵上運行,以確保溫控系統(tǒng)的正常運行。在手動方式下,操作工可根據(jù)實際的情況做出啟動和停止控制,不管在何種控制方式下,在控制柜上面都有指示燈來顯示每臺水泵的工作狀態(tài)。
  前發(fā)酵罐的攪拌控制方式也分為現(xiàn)場控制操作和計算機遠程操作,并互鎖,以求達到方便和安全。
  
  


  

  4.控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
  網(wǎng)絡(luò)采用目前最流行10/100M自適應TCP/IP工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)。支持標準的IEEE802.3 CSMA/CD.各站點的網(wǎng)絡(luò)速度10M/100M自適應。可以同時支持上位機之間的文件訪問, PLC控制站之間數(shù)據(jù)交換及PLC控制站和上位機之間數(shù)據(jù)交換。上位機能對分站的PLC的靈活地進行組態(tài)配置及編程調(diào)試。網(wǎng)絡(luò)主干線路具有抗電磁、抗振動干擾、抗潮濕、耐腐蝕。某一個節(jié)點損壞或離線不影響整個網(wǎng)絡(luò)的通訊。
  5.系統(tǒng)PLC實現(xiàn)的控制功能
    系統(tǒng)PLC除了實現(xiàn)如上所述的通訊功能外,還要實現(xiàn)對整個系統(tǒng)的控制。PLC完成對現(xiàn)場的數(shù)據(jù)采集,將采集到的數(shù)據(jù)傳至操作站的上位機,同時,接受上位機發(fā)出的指令對現(xiàn)場的執(zhí)行機構(gòu)進行控制執(zhí)行,現(xiàn)場采集的信號種類主要包括;開關(guān)量(自動閥的開、關(guān)回訊及各類報警信號的輸出等)、模擬量信號(溫度、壓力等現(xiàn)場各種信號)等??刂戚敵鲂盘栔饕校槐?、各種工藝閥門等控制輸出的開關(guān)量。完成整個生產(chǎn)過程的自動順序控制。PLC主要技術(shù)指標:
    1)溫度檢測精度0.1℃,。
    2)壓力檢測精度0.5%;
    3)溫度控制精度為±0.5℃ (發(fā)酵過程)。
    4)開關(guān)狀態(tài)檢測:均以開關(guān)量形式讀入,無觸點開關(guān) 容量24V DC500mA。
    5)控制信號輸出:無觸點開關(guān),容量24V DC500mA。
    6)采集、控制輸出響應時間≤200ms。
    發(fā)酵罐現(xiàn)場的溫度測量采用PLC的溫度模塊完成,從熱電阻或熱電偶直接讀取信號。讀入的溫度值為BCD碼,可直接用于顯示。具有斷線檢測等功能。雖然溫度模塊轉(zhuǎn)換速度慢,響應時間以秒計,但一般溫度這種參數(shù)變化比較緩慢,故使用它還是能滿足控制要求的。
  6.控制系統(tǒng)軟件簡介
  操作站由工業(yè)控制計算機組成,系統(tǒng)的整個控制過程可從上位機畫面上直接進行可視化操作。而上位機則完成工藝流程及參數(shù)、各控制回路的參數(shù)設(shè)定,測量參數(shù)的歷史、實時趨勢曲線、工藝曲線及報警等畫面的顯示,以及打印報表、保存數(shù)據(jù)的管理功能,系統(tǒng)提供了圖形化的人機界面,操作方便,
    操作站選用iFIX3.5組態(tài)軟件做為控制系統(tǒng)工作平臺,運行在bbbbbbS 2000系統(tǒng)。iFXE是由美國Inbbblution公司生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品。一個基于開放式、組件結(jié)構(gòu)的平臺框架,允許所有Inbbblution的應用程序及第三方組件均可無縫插入(pulg-in)。iFIX是Inbbblution DYNAMICS自動化軟件家族中的HMI/SCADA組件,是基于bbbbbbS NT 的對生產(chǎn)過程監(jiān)視和控制的自動化解決方案。
    iFIX3.5組態(tài)軟件主要完成工藝流程監(jiān)控,現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)顯示,控制回路參數(shù)設(shè)定,趨勢曲線查詢顯示,溫度曲線編輯,數(shù)據(jù)記錄,報表打印,報警顯示記錄、配料控制和系統(tǒng)自檢等功能。
  7.結(jié)束語
    將PLC技術(shù)應用于清酒、味淋酒生產(chǎn)中,開國內(nèi)清酒、味淋酒生產(chǎn)之先河,生產(chǎn)史上將是一個里程碑。經(jīng)過一年地運行,效果穩(wěn)定可靠,工藝參數(shù)控制精確,安全系數(shù)高,完全符合黃酒行業(yè)生產(chǎn)需求,并可提高產(chǎn)量30%,減少現(xiàn)場操作人員人數(shù),減少勞動強度,提升了企業(yè)的形象,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益,為將來大規(guī)模推廣此技術(shù)積累了寶貴的第一手資料。
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