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數(shù)控設(shè)備故障的診斷與維修方法

在數(shù)控設(shè)備使用越來越廣泛,隨之而來的是如何保證設(shè)備的有效利用率,設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),要盡快將設(shè)備恢復(fù)正常使用。為了解決這個(gè)問題,首先要求維修人員應(yīng)該有很高的素質(zhì),不但要求具有豐富的專業(yè)知識(shí),如機(jī)電一體化技術(shù)、計(jì)算機(jī)原理、數(shù)控技術(shù)、PLC技術(shù)、自控技術(shù)、拖動(dòng)原理、液壓技術(shù)等,還要掌握機(jī)械加工常識(shí)和數(shù)控裝置的簡單編程,另外還要具有一定的英語水平,能夠閱讀英文技術(shù)資料。要有足夠的資料,包括機(jī)、電、液圖紙,機(jī)床參數(shù)備份,系統(tǒng)使用維修手冊(cè),PLC梯形圖等。還要有一定量的備件。另外需要維修人員具有一定的經(jīng)驗(yàn),掌握一定的維修方法。筆者從事數(shù)控設(shè)備維修多年,積累了一定的經(jīng)驗(yàn),總結(jié)一套維修數(shù)控設(shè)備的方法,現(xiàn)介紹如下以供參考。

  要搞清故障現(xiàn)象

  當(dāng)數(shù)控設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),首先要搞清故障現(xiàn)象,向操作人員了解第一次出現(xiàn)故障時(shí)的情況,在可能的情況下觀察故障發(fā)生的過程,觀察故障是在什么情況下發(fā)生的,怎么發(fā)生的,引起怎樣的后果。只有了解到第一手情況,才有利于故障的排除,把故障過程搞清了,問題就解決一半了。搞清了故障現(xiàn)象,然后根據(jù)機(jī)床和數(shù)控系統(tǒng)的工作原理,就可以很快地確診問題所在并將故障排除,使設(shè)備恢復(fù)正常使用。

  如,一臺(tái)采用美國BRYANT公司TEACHABLEⅢ系統(tǒng)的數(shù)控外圓磨床在自動(dòng)加工時(shí),砂輪將修整器磨掉一塊。為了觀察故障現(xiàn)象并防止意外再次發(fā)生,將砂輪拆下運(yùn)行機(jī)床,這時(shí)再觀察故障現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)在自動(dòng)磨削加工時(shí),磨削正常沒有問題,工件磨削完之后,修整砂輪時(shí),砂輪正常進(jìn)給,而砂輪修整器旋轉(zhuǎn)非???,很快就壓上限位開關(guān),如果這時(shí)砂輪沒拆,肯定砂輪又要撞到修整器上。根據(jù)機(jī)床的工作原理,砂輪修整器由E軸伺服電機(jī)帶動(dòng),用旋轉(zhuǎn)編碼器作為位置反饋元件。正常情況下修整器修整砂輪時(shí),Z軸滑臺(tái)帶動(dòng)E軸修整器移動(dòng)到修整位置,修整器做30°~120°的擺動(dòng)來修整砂輪。我們多次觀察故障現(xiàn)象發(fā)現(xiàn),E軸在壓上限位開關(guān)時(shí),在屏幕上E軸的坐標(biāo)值只有60°左右,而實(shí)際位置大概在180°左右,顯然是位置反饋出現(xiàn)問題,但更換了位控板和編碼器都沒有解決問題。我們又經(jīng)過反復(fù)的觀察和試驗(yàn),發(fā)現(xiàn):E軸修整器在Z軸的邊緣時(shí),回參考點(diǎn)和旋轉(zhuǎn)擺動(dòng)都沒有問題,要利用系統(tǒng)的報(bào)警信息

  現(xiàn)在數(shù)控系統(tǒng)的自診斷能力越來越強(qiáng),設(shè)備的大部分故障數(shù)控系統(tǒng)都能夠診斷出來,并采取相應(yīng)的措施,如停機(jī)等,一般都能產(chǎn)生報(bào)警顯示。當(dāng)數(shù)控設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),有時(shí)在顯示器上顯示報(bào)警信息,有時(shí)在數(shù)控裝置上、PLC裝置上和驅(qū)動(dòng)裝置上還會(huì)有報(bào)警指示。這時(shí)要根據(jù)手冊(cè)對(duì)這些報(bào)警信息進(jìn)行分析,有些根據(jù)報(bào)警信息就可直接確認(rèn)故障原因,只要搞清報(bào)警信息的內(nèi)容,就可排除數(shù)控設(shè)備出現(xiàn)的故障。

  如,一臺(tái)采用德國SIEMENS 810系統(tǒng)的數(shù)控溝道磨床,開機(jī)后就產(chǎn)生1號(hào)報(bào)警顯示“BATTERY ALARM POWER SUPPLY”,很明顯指示數(shù)控系統(tǒng)斷電保護(hù)電池沒電,更換新的電池后(注意:一定要在系統(tǒng)帶電的情況下更換電池),將故障復(fù)位,機(jī)床恢復(fù)使用。另一臺(tái)采用SIEMENS 3系統(tǒng)的數(shù)控磨床,開機(jī)后屏幕沒有顯示,檢查數(shù)控裝置,發(fā)現(xiàn)CPU板上一個(gè)發(fā)光二極管閃爍,根據(jù)說明書,分析其閃爍頻率,確認(rèn)為斷電保護(hù)電池電壓低,更換電池后,重新啟動(dòng)系統(tǒng)故障消失。

  如,一臺(tái)采用日本FANUC 0TC系統(tǒng)的數(shù)控車床,出現(xiàn)2043號(hào)報(bào)警,顯示“HYD. PRESSURE DOWN",指示液壓系統(tǒng)壓力低。根據(jù)報(bào)警信息,對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)液壓壓力確實(shí)很低,對(duì)液壓壓力進(jìn)行調(diào)整使機(jī)床恢復(fù)了正常使用。

  另一些故障的報(bào)警信息并不能反映故障的根本原因,而是反映故障的結(jié)果或者由此引起的其它問題,這時(shí)要經(jīng)過仔細(xì)的分析和檢查才能確定故障原因,下面的方法對(duì)這類故障及沒有報(bào)警的一些故障的檢測(cè)是行之有效的。

  要利用數(shù)控系統(tǒng)的PLC狀態(tài)顯示功能

  許多數(shù)控系統(tǒng)都有PLC狀態(tài)顯示功能,如西門子3系統(tǒng)PC菜單下的PC STATUS,西門子810系統(tǒng)DIAGNOSIS菜單下的PLC STATUS功能,以及發(fā)那科0T系統(tǒng)DGNOS bbbbb功能的PMC狀態(tài)顯示功能等,利用這些功能可顯示PLC的輸入、輸出、定時(shí)器、計(jì)數(shù)器等的即時(shí)狀態(tài)和內(nèi)容。根據(jù)機(jī)床的工作原理和機(jī)床廠家提供的電氣原理圖,通過監(jiān)視相應(yīng)的狀態(tài),就可確診一些故障。

  如,一臺(tái)采用日本FANUC 0TC的數(shù)控車床,一次出現(xiàn)故障,開機(jī)就出現(xiàn)2041號(hào)報(bào)警,指示X軸超限位的報(bào)警,但觀察X軸并沒有超限位,并且X軸的限位開關(guān)也沒有壓下,但利用NC系統(tǒng)的PMC狀態(tài)顯示功能,檢查X軸限位開關(guān)的PMC輸入X0.0的狀態(tài)為“1”,開關(guān)觸點(diǎn)確實(shí)已經(jīng)接通,說明開關(guān)出現(xiàn)了問題,更換新的開關(guān)后,機(jī)床故障消除。

  如,一臺(tái)采用日本MITSUBINSHI MELDAS L3系統(tǒng)的數(shù)控車床,一次出現(xiàn)故障,刀塔不旋轉(zhuǎn)。根據(jù)刀塔的工作原理,刀塔旋轉(zhuǎn)時(shí),首先靠液壓缸將刀塔浮起,然后才能旋轉(zhuǎn)。觀察故障現(xiàn)象,當(dāng)手動(dòng)按下刀塔旋轉(zhuǎn)的按鈕時(shí),刀塔根本沒有反應(yīng),也就是說,刀塔沒有浮起,根據(jù)電氣原理圖,PLC的輸出Y4.4控制繼電器K44來控制電磁閥,電磁閥控制液壓缸使刀塔浮起,首先通過NC系統(tǒng)的PLC狀態(tài)顯示功能,觀察Y4.4的狀態(tài),當(dāng)按下手動(dòng)刀塔旋轉(zhuǎn)按鈕時(shí),其狀態(tài)變?yōu)椤?”,沒有問題,繼續(xù)檢查發(fā)現(xiàn),是其控制的直流繼電器K44的觸點(diǎn)損壞,更換新的繼電器,刀塔恢復(fù)了正常工作。

  要利用機(jī)床廠家提供的PLC梯形圖

  數(shù)控設(shè)備出現(xiàn)的大部分故障都是通過PLC裝置檢查出來的,PLC檢測(cè)故障的機(jī)理就是通過運(yùn)行機(jī)床廠家為特定機(jī)床編制的PLC梯形圖(即程序),根據(jù)各種輸入、輸出狀態(tài)進(jìn)行邏輯判斷,如果發(fā)現(xiàn)問題,產(chǎn)生報(bào)警并在顯示器上產(chǎn)生報(bào)警信息。所以對(duì)一些PLC產(chǎn)生報(bào)警的故障,或一些沒有報(bào)警的故障,可以通過分析PLC的梯形圖對(duì)故障進(jìn)行診斷,利用NC系統(tǒng)的梯圖顯示功能或者機(jī)外編程器在線跟蹤梯形圖的運(yùn)行,可提高診斷故障的速度和準(zhǔn)確性。

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  如,一臺(tái)采用SIEMENS 810系統(tǒng)的數(shù)控磨床,一次出現(xiàn)故障,開機(jī)后機(jī)床不回參考點(diǎn)并且沒有故障顯示,檢查控制面板發(fā)現(xiàn)分度裝置落下的指示燈沒亮,這臺(tái)機(jī)床為了安全起見,只要分度裝置沒落下,機(jī)床的進(jìn)給軸就不能運(yùn)動(dòng)。但檢查分度裝置,已經(jīng)落下沒有問題。根據(jù)機(jī)床廠家提供PLC梯形圖,PLC的輸出A7.3控制面板上的分度裝置落下指示燈。用編程器在線觀察梯形圖的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)F143.4沒有閉合,致使A7.3的狀態(tài)為“0”。F143.4指示工件分度臺(tái)在落下位置,繼續(xù)檢查發(fā)現(xiàn)由于輸入E13.2沒有閉合導(dǎo)致F143.4的狀態(tài)為“0”。根據(jù)電氣原理圖,PLC輸入E13.2接的是檢測(cè)工件分度裝置落下的接近開關(guān)36PS13,將分度裝置拆開,發(fā)現(xiàn)機(jī)械裝置有問題,不能帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)接近開關(guān)的機(jī)械裝置運(yùn)動(dòng),所以E13.2始終不能閉合。將機(jī)械裝置維修好后,機(jī)床恢復(fù)了正常使用。

  一臺(tái)采用SIEMENS 3TT系統(tǒng)的數(shù)控銑床,在自動(dòng)循環(huán)加工過程中,工件已加工完畢,工作臺(tái)正要旋轉(zhuǎn),主軸還沒有退到位,這時(shí)第二工位主軸停轉(zhuǎn),自動(dòng)循環(huán)中斷,產(chǎn)生報(bào)警F97“SPINDLE1 SPEED NOT OK STATION2”和F98“SPINDLE2 SPEED NOT OK STATION2”,表示第二工位兩個(gè)主軸速度不正常。但對(duì)主軸系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)并沒有發(fā)現(xiàn)問題。為了確定故障原因,用機(jī)外編程器動(dòng)態(tài)監(jiān)視機(jī)床PLC梯形圖的運(yùn)行,根據(jù)邏輯關(guān)系進(jìn)行檢查,最后發(fā)現(xiàn)是第二工位的工件卡緊液壓壓力開關(guān),E21.1在出現(xiàn)故障的瞬間其狀態(tài)發(fā)生變化,由“1”信號(hào)瞬間變成“0”信號(hào),緊接著又變成“1”信號(hào),E21.1接的是壓力開關(guān)P21.1,它的狀態(tài)變成“0”,信號(hào)指示工件沒有卡緊,所以主軸停轉(zhuǎn),自動(dòng)循環(huán)停止。由于工件的卡緊是由液壓來完成的,對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)壓力有些不穩(wěn),對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,使之穩(wěn)定,機(jī)床恢復(fù)了正常工作。這個(gè)故障的報(bào)警信息反映的是由于液壓不穩(wěn)造成的主軸停轉(zhuǎn)的現(xiàn)象,而沒有反映液壓不穩(wěn)的故障根源。

  以上兩種方法對(duì)機(jī)床側(cè)故障的檢測(cè)是非常有效的,因?yàn)檫@些故障無非是檢測(cè)開關(guān)、繼電器、電磁閥的損壞或者機(jī)械執(zhí)行結(jié)構(gòu)出現(xiàn)問題,這些問題基本都可以根據(jù)PLC程序,通過檢測(cè)其相應(yīng)的狀態(tài)來確認(rèn)故障點(diǎn)。而遇到一些系統(tǒng)故障時(shí),有時(shí)情況比較復(fù)雜,采用以下的方法及檢測(cè)原則可快速確認(rèn)故障點(diǎn)。

  利用交換法準(zhǔn)確定位故障點(diǎn)

  對(duì)于一些涉及到控制系統(tǒng)的故障,有時(shí)不容易確認(rèn)哪一部分有問題,在確保沒有進(jìn)一步損壞的情況下,用備用控制板代換被懷疑有問題的控制板,是準(zhǔn)確定位故障點(diǎn)的有效辦法,有時(shí)與其它機(jī)床上同類型控制系統(tǒng)的控制板互換會(huì)更快速診斷故障(這時(shí)要保證不會(huì)把好的板子損壞)。

  如,一臺(tái)采用美國BRYANT公司TEACHABLEⅢ系統(tǒng)的數(shù)控內(nèi)圓磨床,一次出現(xiàn)故障,在E軸運(yùn)動(dòng)時(shí),出現(xiàn)報(bào)警:"E AXIS EXCESS FOLLOWING ERROR",這個(gè)報(bào)警的含義是E軸位移的跟隨誤差超出設(shè)定范圍。由于E軸一動(dòng)就產(chǎn)生這個(gè)報(bào)警,E軸無法回參考點(diǎn)。手動(dòng)移動(dòng)E軸,觀察故障現(xiàn)象,當(dāng)E軸運(yùn)動(dòng)時(shí),屏幕上顯示E軸位移的變化,當(dāng)從0走到14時(shí),屏幕上的數(shù)值突然跳變到471。反向運(yùn)動(dòng)時(shí)也是如此,當(dāng)達(dá)到-14時(shí),也跳變到471。這時(shí)出現(xiàn)上述報(bào)警,進(jìn)給停止。經(jīng)分析可能是E軸位置反饋系統(tǒng)的問題,這包括E軸編碼器、連接電纜、數(shù)控系統(tǒng)的位控板以及數(shù)控系統(tǒng)CPU板等,為了盡快發(fā)現(xiàn)問題,本著先簡單后復(fù)雜的原則,首先更換位控板,這時(shí)故障消除。這臺(tái)機(jī)床另一次X軸出現(xiàn)這個(gè)報(bào)警,首先更換位控板,故障沒有排除,因此懷疑編碼器的損壞可能性比較大,當(dāng)拆下編碼器時(shí)發(fā)現(xiàn),其聯(lián)軸節(jié)已斷開,更換新的聯(lián)軸節(jié),故障消除。

  要本著先外圍后內(nèi)部、先機(jī)械后電氣、先簡單后復(fù)雜、先靜后動(dòng)、先公用后專用、先查軟件后查硬件的原則檢查故障

  對(duì)于數(shù)控設(shè)備出現(xiàn)較復(fù)雜的故障,特別是涉及到控制系統(tǒng)時(shí),應(yīng)用這些原則可簡化故障的診斷過程,避免走彎路。有時(shí)這些原則應(yīng)該結(jié)合使用,這樣才能使故障盡快排除。

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  如,一臺(tái)采用SIEMENS 3系統(tǒng)的數(shù)控磨床,在回參考點(diǎn)時(shí),X軸找不到參考點(diǎn),最后出現(xiàn)X軸超限位報(bào)警,本著先外圍后內(nèi)部的原則,首先檢查X軸的零點(diǎn)開關(guān),正常沒有問題,觀察故障現(xiàn)象,X軸壓上限位開關(guān)后,也能減速;之后根據(jù)先簡單后復(fù)雜的原則,先檢查NC系統(tǒng)的位控板,因?yàn)榉答佊布捎玫氖枪鈻懦?,所以在位控板上,X軸、Y軸各加了一塊EXE處理板,首先將X軸與Y軸的EXE板互換,這時(shí)開機(jī)測(cè)試,X軸回參考點(diǎn)正常,故障轉(zhuǎn)移到Y(jié)軸上,Y軸找不到參考點(diǎn),故障現(xiàn)象相同,從而確認(rèn)EXE板有問題,更換EXE板故障消除。

  如,一臺(tái)采用SIEMENS 810系統(tǒng)的數(shù)控淬火機(jī)床,一次出現(xiàn)故障,開機(jī)回參考點(diǎn),走X軸時(shí),出現(xiàn)報(bào)警1680“SERVO ENABLE TRAV. AXIS X”,手動(dòng)走X軸也出現(xiàn)這個(gè)報(bào)警,檢測(cè)伺服裝置,發(fā)現(xiàn)有過載報(bào)警指示。根據(jù)西門子說明書產(chǎn)生這個(gè)故障的原因是機(jī)械負(fù)載過大、伺服控制電源出現(xiàn)問題、伺服電機(jī)出現(xiàn)故障等,本著先機(jī)械后電氣的原則,首先檢測(cè)X軸滑臺(tái),手動(dòng)盤動(dòng)X軸滑臺(tái),發(fā)現(xiàn)非常沉,盤不動(dòng),肯定是機(jī)械部分出現(xiàn)了問題。將X軸滾珠絲杠拆下檢測(cè),發(fā)現(xiàn)滾珠絲杠已銹蝕,原來是滑臺(tái)密封不好,淬火液進(jìn)入滾珠絲杠,造成滾珠絲杠的銹蝕,更換新的滾珠絲杠故障消除。

  如,一臺(tái)采用SIEMENS 3系統(tǒng)的數(shù)控磨床,一段時(shí)間在自動(dòng)加工過程中,經(jīng)常中途停止自動(dòng)循環(huán),并且出現(xiàn)報(bào)警114“SERVO LOOP HARDWARE”,指示Y軸伺服系統(tǒng)出現(xiàn)問題,根據(jù)手冊(cè)說明,是伺服測(cè)量反饋系統(tǒng)的問題。為了進(jìn)一步確認(rèn)故障,本著先靜后動(dòng)的原則,機(jī)床開機(jī)回完參考點(diǎn)后,機(jī)床不進(jìn)行任何操作處于等待狀態(tài),這時(shí)機(jī)床并不出現(xiàn)報(bào)警,當(dāng)進(jìn)行自動(dòng)加工時(shí),偶爾就出現(xiàn)這個(gè)報(bào)警,并且每次都是在運(yùn)動(dòng)到190mm左右時(shí)出現(xiàn)報(bào)警,因?yàn)檫@臺(tái)機(jī)床的X軸和Y軸的位置反饋采用的是光柵尺,其引出電纜與滑臺(tái)一同運(yùn)動(dòng),因此懷疑該電纜經(jīng)常運(yùn)動(dòng)而使一些信號(hào)線折斷,在運(yùn)動(dòng)到一定位置時(shí)斷開產(chǎn)生報(bào)警,經(jīng)檢查證實(shí)了這一判斷,更換新的電纜后,故障消除。這臺(tái)機(jī)床另一次出現(xiàn)這個(gè)故障,在靜止觀察時(shí)就出現(xiàn)這個(gè)報(bào)警,因此懷疑控制板有問題,將位控板上Y軸的EXE板與X軸的對(duì)換,這時(shí)開機(jī)測(cè)試,故障轉(zhuǎn)移到X軸上,說明原Y軸的EXE板損壞,更換新的EXE板故障消除。

  上面介紹了幾種檢測(cè)數(shù)控設(shè)備故障的常用方法,還會(huì)有許多其它方法,但解決數(shù)控設(shè)備出現(xiàn)的問題最關(guān)鍵的也是最核心的是應(yīng)該掌握數(shù)控系統(tǒng)的工作原理及機(jī)床的工作原理,這樣在處理數(shù)控設(shè)備出現(xiàn)的問題時(shí),才能得心應(yīng)手,在這基礎(chǔ)上對(duì)故障進(jìn)行觀察、思考、檢查、分析、確診,最終排除故障。當(dāng)修整器移動(dòng)到Z軸滑臺(tái)中間時(shí),手動(dòng)旋轉(zhuǎn)就出現(xiàn)故障。根據(jù)這個(gè)現(xiàn)象斷定可能是由于E軸的編碼器經(jīng)常隨修整器在Z軸往返移動(dòng),而使編碼器的電纜中的某些線折斷,導(dǎo)致電纜隨修整器的位置不同,在Z軸邊緣時(shí),接觸良好,不出現(xiàn)故障,而在Z軸的中間時(shí),有的信號(hào)線斷開,將反饋脈沖丟失。基于這種判斷,我們開始校線,這時(shí)發(fā)現(xiàn)確實(shí)有幾根線接觸不良,找到斷線部位后,對(duì)斷線進(jìn)行焊接并采取防折措施,重新開機(jī)測(cè)試,故障消除,機(jī)床恢復(fù)了正常使用。

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